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步進電機有哪些常見故障
更新時間:2025-07-03 點擊量:
32
步進電機作為一種將電脈沖信號轉換為角位移或線位移的開環控制電機,廣泛應用于自動化設備、機器人、3D打印機等領域。然而,由于機械磨損、電氣干擾或操作不當,步進電機常出現以下故障。以下是詳細分類及解決方案:
一、電氣故障
1. 電機不運轉或運轉異常
現象
:通電后電機無反應,或運轉時出現抖動、卡頓。
可能原因
:
電源問題
:電壓不足(低于額定電壓10%以上)、電源線接觸不良或極性接反。
驅動器故障
:驅動器輸出信號異常(如脈沖/方向信號丟失)、功率管損壞或過流保護觸發。
電機繞組故障
:繞組短路、斷路或絕緣損壞(如相間短路導致電流過大)。
接線錯誤
:相序接反(如A+與A-接反)或細分數設置錯誤(導致步距角不匹配)。
解決方案
:
檢查電源電壓(使用萬用表測量輸入電壓是否穩定)。
更換驅動器測試,或用示波器檢測驅動器輸出信號波形。
用兆歐表測量繞組絕緣電阻(正常應>100MΩ),若電阻過低則需返修。
核對接線圖,重新連接電機與驅動器,并確認細分數設置(如1/8細分、1/16細分等)。
2. 電機發熱嚴重
現象
:電機表面溫度超過80℃(手觸無法持續1秒),或驅動器報警(如過溫保護)。
可能原因
:
電流過大
:驅動器電流設置過高(超過電機額定電流20%以上)。
負載過重
:機械傳動部分卡滯或負載慣性過大(如絲桿導程選擇不當)。
環境通風不良
:電機安裝空間狹小或散熱片被灰塵覆蓋。
解決方案
:
降低驅動器電流設置(通常為電機額定電流的0.7~1.0倍)。
檢查機械傳動部分(如聯軸器、導軌)是否靈活,必要時更換低摩擦軸承。
清理電機散熱片灰塵,或加裝強制風冷裝置(如小風扇)。
3. 噪聲過大
現象
:電機運轉時發出尖銳的“吱吱”聲或低頻振動聲。
可能原因
:
共振現象
:電機運行頻率接近機械系統的固有頻率(如50~200Hz)。
電流波形失真
:驅動器采用恒壓驅動(而非恒流驅動),導致電流波動。
機械安裝不當
:電機固定螺栓松動或傳動部件間隙過大。
解決方案
:
調整驅動器細分設置(如從1/4細分改為1/16細分),改變運行頻率以避開共振區。
更換恒流驅動器(如TB6600、DM542等),確保電流波形平滑。
緊固電機固定螺栓,并檢查聯軸器、皮帶輪等傳動部件的間隙(應≤0.05mm)。
二、機械故障
1. 丟步或失步
現象
:電機實際轉動角度小于理論步距角(如應轉1.8°但僅轉1.5°),導致定位誤差累積。
可能原因
:
負載突變
:加速/減速過快(如從0直接加速至1000rpm),或負載突然增加(如撞到限位開關)。
供電不足
:電源容量不足(如驅動器峰值電流需求超過電源額定輸出)。
信號干擾
:脈沖信號線未屏蔽(如長距離傳輸時未使用雙絞線),導致指令丟失。
解決方案
:
優化加減速曲線(采用S型或梯形加減速,避免瞬態沖擊)。
更換大功率電源(如驅動器額定電流為3A,則電源需提供≥5A輸出)。
使用屏蔽電纜傳輸脈沖信號,并將屏蔽層接地(單端接地,避免地環路干擾)。
2. 軸向竄動或徑向跳動
現象
:電機軸在運轉時出現軸向(前后)或徑向(左右)晃動,導致傳動精度下降。
可能原因
:
軸承損壞
:電機軸承磨損或潤滑脂干涸(如運行超過20000小時未維護)。
轉子偏心
:電機制造誤差導致轉子與定子間隙不均(通常需返廠檢修)。
安裝不當
:電機軸與負載軸不同軸(同軸度誤差>0.05mm)。
解決方案
:
更換軸承(如選用日本NSK或德國FAG的高精度軸承)。
使用激光對中儀調整電機與負載的同軸度,或加裝彈性聯軸器補償誤差。
若轉子偏心嚴重,需聯系廠家更換電機或返修。
3. 電機卡死
現象
:電機軸無法手動轉動(斷電狀態下),或運轉時突然停止并伴隨異響。
可能原因
:
機械卡滯
:傳動部件(如齒輪、絲桿)變形或異物進入(如金屬屑、塑料碎片)。
繞組短路
:相間短路導致電機內部磁場紊亂,轉子被磁力鎖死。
過載保護
:驅動器過載保護觸發(如連續堵轉時間超過設定值)。
解決方案
:
拆解電機檢查傳動部件,清除異物并修復變形(如更換齒輪或絲桿)。
用萬用表測量繞組電阻,若相間電阻接近0Ω則需返修。
檢查驅動器過載保護參數(如堵轉時間閾值),適當放寬設置(但需確保安全)。
三、軟件/控制故障
1. 方向錯誤
現象
:電機轉動方向與指令相反(如順時針指令下電機逆時針轉動)。
可能原因
:
方向信號極性接反
:驅動器DIR+與dir-接線錯誤。
控制程序錯誤
:PLC或單片機輸出的方向信號邏輯反相(如高電平應為正轉但設置為反轉)。
解決方案
:
交換驅動器方向信號線(dir+與dir-對調)。
修改控制程序中的方向控制邏輯(如將
DIR=1
改為
DIR=0
)。
2. 位置偏差累積
現象
:電機長時間運行后,實際位置與理論位置偏差逐漸增大(如3D打印機層厚偏差)。
可能原因
:
細分設置不一致
:控制程序中的細分參數與驅動器實際設置不匹配(如程序按1/16細分發送脈沖,但驅動器設置為1/8細分)。
脈沖丟失
:控制卡性能不足(如刷新頻率過低)或信號干擾導致脈沖丟失。
解決方案
:
統一控制程序與驅動器的細分設置(如均設置為1/16細分)。
升級控制卡(如從Arduino升級至STM32),或增加脈沖信號緩沖器(如74HC14施密特觸發器)。
3. 通信故障(針對總線型步進電機)
現象
:電機無法響應總線指令(如CANopen、EtherCAT),或頻繁報錯(如通信超時)。
可能原因
:
總線電壓不穩
:總線供電電壓波動(如24V總線電壓跌落至18V)。
終端電阻不匹配
:總線末端未安裝終端電阻(如120Ω電阻),導致信號反射。
地址沖突
:多個電機設置相同總線地址(如均為0x01)。
解決方案
:
檢查總線供電電壓(使用示波器監測電壓紋波,應≤5%)。
在總線末端安裝終端電阻(如CAN總線需2個120Ω電阻)。
修改電機總線地址(通過驅動器撥碼開關或軟件配置)。
四、典型故障案例
案例1:3D打印機Z軸丟步
現象
:打印模型層厚不均(部分層重疊,部分層間隙過大)。
原因
:
加速過快(從0直接加速至800mm/min),導致電機瞬態扭矩不足。
絲桿導程過大(8mm導程,但電機扭矩僅0.5N·m)。
解決
:
修改加減速曲線(加速時間從0.1s延長至0.5s)。
更換4mm導程絲桿,或選用扭矩更大的電機(如1.2N·m)。
案例2:雕刻機X軸噪聲大
現象
:電機運轉時發出低頻振動聲,且雕刻表面出現波紋。
原因
:
機械共振(電機運行頻率120Hz接近工作臺固有頻率)。
驅動器細分設置過低(1/4細分,步距角0.9°)。
解決
:
將驅動器細分改為1/16細分(步距角0.1125°),運行頻率調整至80Hz。
在工作臺下方加裝橡膠減振墊,降低固有頻率。
五、預防性維護建議
定期潤滑
:
每6個月對電機軸承加注高溫潤滑脂(如Molykote 33),降低磨損。
環境監控
:
保持運行環境溫度在0℃~40℃,濕度≤75%RH,避免冷凝水腐蝕。
負載測試
:
新設備安裝后,進行滿載測試(持續運行24小時),確認無丟步或過熱現象。
備份參數
:
記錄驅動器細分、電流等關鍵參數,便于故障時快速恢復。
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